
摘要:本文针对往复压送泵供胶系统出现的开机前段出胶偏粗问题,通过逐段排查减压阀压力,
发现减压阀调整压力偏高所致,调整后系统恢复稳定。明确了无计量涂胶系统故障的核心本质
为管路余压过高导致的压力不平衡。
配置如下
• 供胶:往复压送泵 → 高压胶管
• 稳压:胶管 → 减压阀(调压阀)
• 执行:减压阀 → 高压开关胶枪 → 装在机械手上涂胶
客户现象:开头一段胶痕偏粗、出胶量大,后面打一段时间才慢慢正常、稳定。
原因分析:没有计量系统的出胶问题其实质就是压力问题,打胶过程中硬件配置没有变化
(针头粗细,管路长短,往复泵气压等等),此时出胶粗细变化完全取决于出口压力,胶粗
说明出胶快,也就是出胶口压力大,随后慢慢恢复正常,也就是压力回复到正常状态,以减
压阀为节点来看,其前后两部分分析,当泵到减压阀的供胶能力小于前端胶阀出胶量级时,
即出现了先一段粗后正常的情况。由此我们逐段排查。
1. 减压阀出口压力约70bar,我们适当调低压力,看出胶状态是否改善。(据后来了解正常
压力约40bar)。
2. 再次打胶,情况朝着我们预想的方向发展了,情况得以改善,这就是一开始打胶时,胶阀
前部管道压力过高,导致胶枪出胶压力大、胶条偏粗。
3. 随后继续调整再出胶,最终减压阀定格在40bar左右,出胶正常。
4. 值得注意的是,容易将开胶延时这个参数作为问题的原凶,这个在实际解决问题过程中
要多留意。
处理措施:把减压阀调到合适的工作压力,使整套系统运行于供胶与出胶稳定平衡状态,
即出胶全程稳定。
核心本质:这是胶泵供胶系统里非常典型的管路余压过高 → 压力动态释放 → 逐步平衡导
致的前段出胶偏粗问题。
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