点胶异常案例分析

2026-04-29


双组份微量点胶固化昇常


本文为一线点胶工艺实操原创内容,解析双组份胶水固化不良常见故障原因。


一、生产现场点胶异常现象


实际生产中,点胶托盘固定位置产品频繁出现局部不固化问题,集中出现在

每盘第8、9件工件,是双组份环氧点胶加工中典型的批量不良现象。


微信图片_20260429162600_365_8.jpg


所用胶水为 BEEP 6115A/B 双组份环氧胶水,标准配比7:1,A胶与B胶粘度、

密度差距较大,设备停机静置时极易出现胶水分层,造成配比失衡。


二、点胶设备配置与混胶管结构


现场采用双液螺杆阀搭配三轴机械手自动点胶,人工上下料、间断式作业,

配套麦穗型静态混合管完成AB胶均匀混合。


微信图片_20260429162602_366_8.png


换盘等待、工序停顿的空档期,混合管上端会留存滞留胶水,形成封闭储胶区域。


三、固化不良核心原因:储胶空间胶水分层


造成定点位置长期不干、固化异常的关键,在于混胶管上端喇叭口的储胶空间。

AB胶物性差异大,停机静置状态下,储胶空间内胶水无循环流动,逐步自然分

层;再次启动点胶时,优先打出分层异常胶水,直接导致局部固化不良、表面

发粘。


微信图片_20260429162604_367_8.jpg


在双组份环氧胶量产作业中,上下料间断停机、设备固有储胶结构,是车间最

常见的隐性不良诱因。

我们深耕精密点胶工艺领域,持续分享现场真实故障案例、设备调试逻辑与标

准化作业要点。

点击关注,长期收藏工业落地型工艺干货,快速规避同类生产隐患。


                           微信图片_20260311080603_253_8.jpg


阅读2
分享